“沒想到更換一個動力源,吹灰速度快了,效果比以往的更好了。通過清理前后的天然氣氣表計量對比,一個小時節(jié)氣2.3方。”1月5日,在西北油田采油二廠TH21101井場,來自該廠各基層單位的管理技術(shù)人員觀摩,見證新型“水套爐煙道清灰裝置”神奇效果后,贊不絕口。
談起研發(fā)“水套爐煙道清灰”這套裝置的經(jīng)歷,“吳登亮創(chuàng)新工作室”負責人吳登亮深有感觸:“開始,創(chuàng)新思路源至清理電腦主機內(nèi)的灰塵辦法。后來,一次保養(yǎng)車的時候,看見維修工用靜電除塵槍,將發(fā)動機上的頑固積塵吹走,猛的有靈感,最終研發(fā)確定了現(xiàn)在這套清理積碳裝置。”
采油二廠開采的是超重質(zhì)特稠油,地面常溫下,油質(zhì)硬如瀝青。原油開采、輸送,需要降粘,而利用水套爐加溫降粘是最主要的手段之一。水套爐在加熱過程中因燃氣混合比、天然氣雜質(zhì)等原因,會產(chǎn)生粉末狀積碳,若長時間不及時清理,燃燒室內(nèi)20根的“U”型束管會堵塞,降低熱傳導效率,影響加熱效果,造成爐膛回火,增加燃氣量。
由于U型束管排列密集,內(nèi)徑狹小,以往一直交給專業(yè)隊伍,采用刮板刮削法、鋼絲繩擾動法、水力沖洗法清理積碳堵塞,占用時間較長,人工清灰效果極差,還腐蝕、損傷管道,清理一次勞務費約700多元。特別冬季生產(chǎn)過程中,頻繁清理也無法確保水套爐高效運行,嚴重影響油井生產(chǎn)時效,還增加掃線、特車費用成本。該廠現(xiàn)有水套爐670多臺,年發(fā)生費用7000萬元以上。
今年初,吳登亮電腦運行速度變慢,動不動死機,找技術(shù)信息部門人員檢查,確定是電腦主機內(nèi)部灰塵造成,在用皮老虎清理灰塵時,他猛地聯(lián)想到清理水套爐積碳上。他用正壓式空氣呼吸器的高壓氣瓶做動力源,吹掃U型束管,10升的高壓氣瓶很快就沒有氣體了,試驗失敗。如何有穩(wěn)定又充足的高壓氣呢?,怎么樣才能深入到每根U型束管內(nèi)部?這些難題困擾著吳登亮。有一次,他去保養(yǎng)汽車,看見維修工用靜電除塵槍,調(diào)整槍頭噴嘴,就能將發(fā)動機上的頑固積塵吹走,猛的有靈感,確定出由自動充氣泵做動力源,各類噴嘴、短管、快速接頭等組成的高壓空氣清灰裝置。
目前,“水套爐煙道清灰裝置”的自動充氣泵儲氣罐為290升、功率為7.5千瓦,設定壓力1.25兆帕。清理水套爐積碳時,用快速接頭鏈接短節(jié),大于U型束管長度,這樣可以深入到束管內(nèi)部。對水套爐20根U型束管,分別用鴨嘴式噴嘴,如洛陽鏟一樣,刮削束管內(nèi)部陳舊積碳;喇叭口式噴嘴,全面吹掃圓形束管;針筒式噴嘴,可以提壓,連續(xù)吹掃。
該裝置研發(fā)負責人吳登亮告訴大家“該裝置成本6000余元,操作只需2人,可針對U型束管形狀和布局特點,采用不同噴嘴,克服了前期清灰作業(yè)的各種弊端。清理積碳后,水套爐的火苗呈淡藍色,燃燒平穩(wěn),回火、黃火、熄滅等頑疾得到控制,燃料燃燒充分,黑煙筒得到消除,熱效率得到提升。初步估算,年節(jié)約施工費用63萬元。同時,通過氣表計量對比,水套爐日節(jié)氣平均在40多方,有效杜絕了燃氣浪費。”